位于省沛县境内的大屯煤电建立 30 年来 , 依靠倒推成本 、 科技创新等方式 , 始终保持旺盛的市场竞争力 , 成为我国煤炭行业一家自投产以来从未亏损过的企业 。 大屯选煤厂是大屯煤电的下属单位之一 , 于 1979 年 4 月兴建 ,1982 年 9 月投产 ,气动注浆泵 是一座年处理能力 210 万吨的矿区选煤厂 。选煤厂在生产中采用了大量的先进工艺和技术,变频调速技术在该厂得到了广泛应用。 该厂有两台调度绞车 , 该设备是铁路煤仓调运铁路车辆的专用设备 , 可调运整列列车 。
大屯选煤厂有两台调度绞车 ,该调度绞车采用双速三相异步电动机拖动,电机参数为:
该调度绞车在未采用变频器前 ,用户首先采用工频45KW电机高速将铁牛从牛棚里拉出,经过40min拉到位,与列车车厢连接,然后装车。采用55KW电机低速拖动车厢,由于用户出料口出料时多时少,绞车为配合列车装煤 , 需要频繁起动 、 停止 , 启动电流比较大 , 接触器的触点及线圈经常损坏 , 影响了列车的正常装车 。 为了提高装车效率 , 大屯选煤厂决定选用我山东新风光电子科技发展有限生产的 JD-BP32-90T 变频器对其调度绞车进行变频调速改造 。 改造达到了预期目的 , 现对改造方案作一介绍 。
供电电源为 AC380V,50Hz,三相四线制,由外部用户开关引至变频控制柜,内设总开关,其额定容量根据装机总容量选配,具有短路、过载、失压等多种保护功能。
控制及信号电源为 AC220V,由单相隔离变压器供电,变频控制柜设有风机进行通风散热。主电路主要有变频器电机回路,控制回路主要有西门子PLC、检测元件、电磁阀、中间继电器及指示灯等组成。
系统采用我山东新风光电子科技发展有限生产的提升机专用变频器,该产品具有较大的启动力矩、加速力矩和制动力矩,电机可在四象限运行,并且具有能量回馈单元,将制动时产生的再生能量回馈给电网。本产品除一般变频器所具有的过压、欠压、过载、短路、温升等多种保护功能外,还具有开机连锁保护,自动限速保护,完全适用调度绞车要求的力矩大,频繁启停、频繁加减速及四象限运行等运行特点,是矿用调度绞车变频改造的理想选择 。 变频器上的数字输入、数字输出接口与 PLC 相连,交接信息,气动注浆泵随时控制调度绞车的运行速度。在变频器中可设置加减速时间, S 形速度曲线加速 , 可限度地减小启动过程中的机械冲击,对调度绞车具有较高的安全性。
PLC 控制系统采用德国西门子 PLC 系列,模块化结构,配置包含有数字输入、输出模块、模拟量模块、电源模块、 CPU 模块等。在本系统中采用采用西门子 CPU224 和模拟量模块 EM232 。 CPU224 有 14 个( I/O )输入接口和 10 个输出接口。模块 EM232 控制变频器的运行频率,进而控制电机的转速。
PLC 输入数字信号有:控制调度绞车运行的正转指令信号,反转指令信号,停机指令信号,低速指令,中速指令,急停指令,变频器故障复位,控制调度绞车的东限位开关信号,西限位开关信号,断绳保护信号,变频器故障信号 。 。 PLC 输出信号有开停机信号,正反转信号,复位,急停及各种状态指示信号。 PLC 的模拟量输出信号用来控制变频器的运行频率。 PLC 通过程序对输入指令信号进行各种逻辑处理,转换成一套高效执行的控制指令,控制执行元件,完成自动化控制功能。
主操作台装有调度绞车运行距离的监控显示,以方便司机进行操作控制。其操作采用手柄的方式。为不改变司机的操作习惯,仍采用原操作台控制。
除一般变频器所具有的各种保护功能之外,还具有开机连锁保护,自动限速保护功能等,确保调度绞车安全,避免各种事故发生。
在该系统中 , 西门子 PLC 接线 西门子 PLC 接线 为变频器内部故障继电器常开触点。
用户通过操作台发出各种指令,经过 PLC 处理后,给出开停机等各种动作信号。由模拟量模块 EM232 接受 CPU224 发出的指令,给出模拟电压信号控制变频器的频率高低,进而控制调度绞车电机的速度大小。
为了再生能量能够回馈电网,变频器的主回路采用双向逆变方案。主回路原理示意图如图 4 示。
( 1 )变频系统甩掉了原电控系统用的交流接触器,设备不再频繁启动,提高了系统的可靠性。
( 2 )变频系统实现了低频低压的软启动和软停止, S 形速度曲线加速,使运行更加平稳,机械冲击小,延长了机械设备的使用寿命。
( 3 )采用德国西门子 PLC ,抗干扰性强,能在比较恶劣的情况下使用,气动注浆泵方便地适应工艺现场要求,使整个系统性价比高。
( 4 )采用能耗制动、回馈制动技术,成功解决了调度绞车在快速减速或急停时的再生发电能量处理问题,保证了变频器的安全运行。
( 5 )节能效果显著。变频改造后,据实测,节电效果可达 40% 左右。
( 6 )采用变频控制后,原双速电机不用更换,将原电机当作 45KW 高速电机使用即可,节约了用户投资。
( 7 )提高了生产效率。采用变频控制后,当出料口的出料多时,变频器采用中速拖动列车车厢前行;当出料少时,变频器采用低速缓慢拖动列车装车,不再需要电机频繁启动。用户 50 节列车车厢装料,若用原电控系统需要 30min ;变频改造后,仅需要 21min ,大大提高了装车效率。
总之,风光牌 JD-BP32-90T 变频器在大屯选煤厂调度绞车上的改造是成功的。它不仅大大提高了生产效率,而且节电效果显著,可以在类似场合大力推广。
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